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蒸汽源:湖北化肥锅炉节能改造见成效
截至5月13日,中国石化湖北化肥公司动力站2号锅炉节能钢球级配技术改造项目连续运行1个月,吨蒸汽制粉电耗较2020年平均电耗下降12%,全年节电效益预计可达31万元。
据悉,磨煤机是企业耗能大户之一。湖北化肥利用装置大修契机开展磨煤机钢球级配技术改造,将磨煤机内58吨普通旧钢球更换为36吨稀土型高合金耐磨节能钢球,确定5种不同大小规格钢球配比,采用与制粉全流程相匹配的钢球级配技术进行初装,通过制定优化运行操作规程,进一步降低制粉系统能耗及运行成本。
据了解,使用耐磨高铬节能钢球后,湖北化肥2号炉磨煤机平均电流较改造前下降18%,每年钢球补充量预计减少50%,钢球采购费用减少3万元。此外,公司将更换下来的普通低铬钢球利旧到1、 3号锅炉,一年内不再采购或减少采购普通钢球,降低采购成本27.8万元。
据悉,磨煤机是企业耗能大户之一。湖北化肥利用装置大修契机开展磨煤机钢球级配技术改造,将磨煤机内58吨普通旧钢球更换为36吨稀土型高合金耐磨节能钢球,确定5种不同大小规格钢球配比,采用与制粉全流程相匹配的钢球级配技术进行初装,通过制定优化运行操作规程,进一步降低制粉系统能耗及运行成本。
据了解,使用耐磨高铬节能钢球后,湖北化肥2号炉磨煤机平均电流较改造前下降18%,每年钢球补充量预计减少50%,钢球采购费用减少3万元。此外,公司将更换下来的普通低铬钢球利旧到1、 3号锅炉,一年内不再采购或减少采购普通钢球,降低采购成本27.8万元。
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